106.粗纱在细纱退绕时,总是在粗纱中纱或小纱时上断,有哪些原因?(精40支,粗纱干定量6.0,捻系数108)
答:主要原因分析如下:
1、首先粗纱要做到现做先用;
2、控制好并条,减少细条纱;
3、检查粗纱假捻器,调节好粗纱张力;
4、与粗纱的条干、捻度不匀有关;
5、适当增加粗纱捻系数;建议从108提高到118试试看;粗纱捻系数调整要和细纱后区隔距及后区牵伸倍数相匹配;
6、观察粗纱卷绕成型是否有错层现象,建议调粗纱轴向卷绕密度。
7、与细纱的吊锭灵敏有关,检查细纱吊锭运转状态,更换不良吊锭;建议采用恒张力吊锭;
8、与导纱杆的安装高度有关,一般在粗纱下1/3位置;
9、控制好车间温湿度。
107.钢领上升慢下降快防脱圈还是上升快下慢防脱圈?
答:细纱的卷绕成型有卷绕层和束缚层,卷绕层要考虑纱线的粗细圈距不同,过密易脱圈,束缚层是锁定卷绕层的。做直接纬纱改支时会将凸轮反装,变成上升快下降慢,但直接纬基本上淘汰了。所以正常经纱还是用上升慢,下降快就可以。
108.FA507细纱机97年出厂,现在落纱断头平均断头30根左右。如何进一步降低?
答:细纱断头的根本原因是纱线的瞬时强力低于纱线的瞬时卷绕张力,所以要想减少细纱断头,就应该从提高纱线强力和降低卷绕张力入手。
提高纱线强力的关键因素在于提高牵伸系统的运行状态,降低卷绕张力的关键因素在于提高卷系统的运行状态,包括锭子、锭带、钢领板、叶子板,钢领与钢丝圈的配套等。
落纱时断头主要是因为,开车时锭子上纱线带动钢丝圈转动,而这时钢丝圈和钢领的摩擦力较大,所以尽量提高开车时钢领板位置使气圈更易打开,并保持钢领钢丝圈状态,是减少开车断头的关键。再一点就是车头传动齿轮的状态,如磨损较重,中,后罗拉,传动滞后造成开车断头。
109.纺R60S纱16cm左右的粗节和细节是怎么造成的呢?
答:第一个图中,粗纱可能是单向脉冲粗节纱疵,皮辊是凹坑。第二个,一般是皮辊硌伤产生正负脉冲纱疵。从图看出粗节的长度在10-20cm,细节的长度在16-32cm。
这类疵点形成的可能性原因有:
(1)并粗隔距设定不合理,造成牵伸力不稳定。
(2)须条在卷绕成型或操作过程中搓擦、碰触,造成须条毛乱。
(3)条子、粗纱接头操作不当,造成接头粗细节。
(4)细纱吊锭转动不灵活、粗纱管偏心。
(5)细纱皮圈运转不灵活、运行打顿或溜滑。
(6)细纱工艺设计不当,牵伸系统运行不稳定。
110.针对细纱设备锭差大,问题怎么解决,还望各位老师讲一下经验?
答:锭差大,指的是条干差异太大还是捻度啊?
条干差异太大,首先要控制好半成品工序的重量不匀、条干不匀以及粗纱锭间张力差异;在细纱工序要用压力测试表调整一遍摇架压力,同时注意皮辊上销位置,确保浮游区和加捻三角区锭间一致,同品种同机台皮辊直径要一致,导纱钩及清洁器位置适当调整。
捻度锭差大,要逐锭测试锭速,减少速度差异;要逐锭检修锭子,按规定要求补锭子油,最好统一清理一下锭子内污垢;检查锭带磨损情况,长短要适宜,要检查张力轮状态,锭带张力调整一致,这些都有利于减少锭差。
解决细纱锭间差异的关键是夯实设备基础,严抓平扫车质量,有标准、有要求、有检查、有奖惩措施,形成一套闭环式设备管理,再就是同品种所用各处专件、配件必须确保一致性。做好这些工作,锭差问题会改善很多。
编辑:纺织大学堂
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