我公司2017年引进了QPRO托盘式自动络筒机,在使用过程中发现CBF管纱探测感应装置主要存在以下问题:
(1)当管纱质量整体较差时,会产生大量的小纱巴。经观察分析,认为是由于探测杆留有2cm左右的空档,残留纱在底部2cm左右的小纱巴,在经过探测装置时,会被误认为是空管而被拔出。
(2)在拔出小纱巴的过程中容易卡住弹出装置,造成报警停车,影响设备生产效率。
(3)由于被拔出的小纱巴较多,需要有专人收集处理,如果小纱巴的体积稍大,还需要人工找头重新送入传送带生产使用,如果小纱巴体积较小,只能当回丝处理。
这些问题造成了回丝率高、消耗大,增加了用工、降低了络筒生产效率。为此我们对探测感应装置进行了改造,设计了新型探测感应装置。
一、改造方法
(1)在托盘CBF拔管处(见图1),用不锈钢钢棒制作新探测杆,新探测杆在原探测杆尺寸的基础上,在下部加焊2cm,使感应杆可以感应到纱巴,防止将小纱巴误认为是空管而拔掉。
图1 管纱/空管探测
(2)在CBF B路旋转剪刀处(见图2)拆掉探测杆磁铁石,以使传感器感应到管纱找头器未找到头时,会再次执行找头动作。
图2 旋转剪刀
(3)在B路伺服码盘下面大吸嘴处(见图3),设置两个传感器,上面的传感器感应管纱,下面的传感器感应空管,相互对换后纱巴再次找头输送到单锭卷绕。
图3 大吸嘴找头装置
二、CBF新型探测感应装置的
优点及使用效果
(1)新探测杆加焊2cm后,可以使探测杆充分感应整个管纱,不会因为小纱巴较小而感应不到,保证使小纱巴可以纺完,减少了设备故障停车次数,提高了生产效率。
(2)减少了小纱巴排出量,无需再配置专职处理小纱巴的人员,个别小纱巴由值车工处置即可,减少了用工。
改造方案批量应用后,车间反馈应用效果良好。
作者:马元营 曹亮 宁夏恒达纺织科技股份有限公司
编辑:中国纱线网新媒体团队
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