文 / 王介竹
无纺布生产过程中如何有效解决疵点难题?行业市场找不着匹配的成型设备,如何利用现有设备和技术进行改造升级让老旧设备焕发新动能?
在行业难点与痛点面前,江苏锦琪昶公司的生产与工程技术人员攻坚克难,通过“新增疵点检测剔除复卷系统”技术和装备改造升级,不仅为公司解决了一大难题,也解决了行业长期存在的一大痛点。
疵点用时过长,导致生产节拍跟不上,待分切产品积压。如果疵点过多,分切人员就必须要挑疵点,注意力长时间高度集中,造成精神压力较大。当生产人员注意力下降时,出现疵点疏漏又在所难免……在无纺布生产过程中,疵点的后续处理一直是难点和痛点。
如何有效解决上述问题?关键的是,行业市场暂时找不着适合自身需要的成型设备,企业的老旧设备又没有得到合理有效利用,是否可以将老旧设备焕发新动能?
在江苏锦琪昶公司,这是摆在生产和工程技术人员面前且必须攻克的一大课题。好消息是,经过9个月时间的努力,技术人员成功攻克难关,技改装备日前正式投入使用并取得出色表现。
2023 SUMMER
希望付诸行动之始。2022年9月初,江苏锦琪昶公司成立了由生产运作总监楼祖荣牵头、资深工程经理蒋继坤负责的“新增疵点检测剔除复卷系统”技改小组。目标就是利用废弃的老旧设备(纺锤机收卷部分)主体结构和部件,增加疵点检测和自动剔除功能,解决人工无法精准查找疵点和时间成本高等问题。
全员参与集思广益。江苏锦琪昶公司是非织造卫生材料高端热风无纺布的专业制造企业,但并非设备制造商,因而缺少机械、自动化设备制造经验。虽然技改小组目标很明确,但具体到实施环节,还是缺乏技术沉淀和可供参考的资料。
开工前,楼祖荣和蒋继坤多次组织技术准备及动员会,让小组成员充分了解旧设备现状,统一最终目标和所要达到的效果。
讨论会上,大家踊跃发言、各抒己见,梳理出具体的难点和解决问题的方向,以及实施步骤,最终形成书面的项目进度计划表,落实对应的负责人,以此做到进度可控化,责任具体化。
困难在汗水前退却。在项目实施过程中,面临的困难远比最初想象得要多且严峻。第一,旧设备没有机械图,公司缺乏机械专业技术人员,也没有现成的机械图可以参考。第二,电机选型及功率确定,缺乏经验和数据,没有把握。第三,疵点仪是从旧设备上取下来的,要另外设计安装架并调试。第四,要实现精确停车,完成在线挑疵点,必须设计储布机构,增加牵引机构。
即使困难重重,但是技改小组成员们都坚信办法总比困难多,面对挑战,没有气馁,积极应对。
在电机功率选型这个较为纠结的问题上,电气工程师王介竹查阅了大量资料和计算公式,测量相关数据,最终生成10多页的项目电机选型计算书。纸上有详实数据,工作心里踏实。
机械设计上,小组又反复测绘旧设备的尺寸,设计新的零件图,最终生成了直观形象的“三维装配图”。并经反复讨论,多次PDCA的循环改进,达到理想效果后生成“工程图”,再委外加工,力争一次成功,不反复,不浪费。
完善的脚步不停息。工程部门的全体同事,在保证日常维护和计划性改造工作有序进行的前提下,加班加点,组织机械结构装配、电气设计、电控箱制作、现场布线、穿布调试。
班长朱道宝带着工程同事一有空闲就拿着图纸进行机械安装,有问题及时沟通反馈;维修技师侯祥华带着年轻的同事根据电路图安装配电柜,做出来的电柜既美观又实用……在一系统具体实施过程中,不断摸索,积累经验,发现不足,提升技能,增强自信心和凝聚力。
经过9个月时间的改型、安装和调试,“新增疵点检测剔除复卷系统”设备的主要功能和指标达到预期值。
首先是时速达到150m/min,时速下只要发现疵点,均可快速定位到背光板的中心,定位精度达到±0.1米。其次是具备连续多疵点记录并逐个处理功能,挑完当前疵点后,按“下一疵点”按钮,可精确定位到背光板中心,提高工作效率,减轻劳动强度。
更值得一提的是,设备具有遥控及分屏显示功能,通过遥控可以轻松完成“启动、停止、加速、减速、点动、寻疵点”等操作。同时在背光板处增设的触摸屏,可以让操作人员很方便地查阅长度、速度、疵点数量、疵点位置等数据。
对于合理利用老旧设备改造完成的“新增疵点检测剔除复卷系统”,技改小组以及工程部全体人员,在欣慰的同时,也表示还要继续完善,不断进步,为锦琪昶更加美好的明天再立新功。
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