纺织企业经常会遇到客户对针织布面阴影性横档的投诉,这类布面疵点具有明显的共同特征,产生原因复杂,预防难度较大,必须引起重视。
一、阴影性横档的共同特征
透光看,布面上很多或部分厚薄、稀密不匀,象云斑一样,从左至右隐约显现,有些地方透光性强;有些地方较强;有些地方一般;有些地方不透光,没有规律。
摊在桌面上看,布面不平整,有厚薄不匀现象,阴影性横档从左至右隐约显现。
二、阴影性横档对针织布面的影响
笔者认为:阴影性横档可分为微度、轻度、重度、严重四档。
一般情况下,微度阴影性横档对针织布面质量影响不大;但轻度阴影性横档将会影响布面的外观质量,有时会降等;重度和严重阴影性横档会造成整匹布降等,甚至降为次布,损失很大或巨大。因此,是针织厂投诉棉纺厂较多的一类横档。
三、阴影性横档的产生原因分析
除弹力针织物外,上述阴影性横档产生的原因主要是纱线质量缺陷。现以福建某棉纺企业一块JC14.6tex纱针织阴影性横档样布为例进行分析。
3.1 目测分析
从布面阴影的形态和特征来看:
(1)均没有规律,横向也没有连续,色泽基本一致,故可排除错支,混支,混批、捻度等方面的问题。
(2)总体呈分散状态,个别地方较密集;轻度阴影稍多,略透光,但个别地方有较重一点的阴影。故可判断与成纱上的细节和片段不匀有关。
(3)各处阴影面积大约在32mm×5mm与12mm×3mm之间,其中18mm×5mm的阴影块和12mm×3mm的阴影块较多。故可判断与成纱上的长、短细节和长、短片段不匀有关。
3.2 仪器分析
先将布面有阴影的地方做好标记,然后剪下进行拆布,并用量长度称重和“纱疵切断称重法”试验检测,具体过程如下:
(1)随机取布面32mm×5mm左右的阴影块10个,结果:成纱号数比正常纱号(J14.6tex)细20%-30%左右,长度在11.3cm左右。
(2)随机取布面18mm×5mm的阴影块10个,结果:成纱号数比正常纱号细23%-30%左右,长度在6.7cm左右。
(3)随机取布面12mm×3mm左右的阴影块10个,结果:成纱号数比正常纱号细20%-28%左右,长度在4.6cm左右。
3.3 管理上的追溯性分析
要该企业查此纱是哪段时间生产的及其条干、重量品检记录:
生产日期为2022年10月份,JC14.6tex纱细纱开纺12台车,质量检验每二天一次,条干CV稳定,全月在11.6%-12.8%之间,重量CV值有5天超过1.8%,其余均在1.8%以下,且重量极差较大,详见表1。重量偏差有6天为负偏差,其余均在0~+1.5%之间,详见表2。
表1 纱线重量CV测试
表2 纱线重量偏差测试
3.4 结论
综上所述,JC14.6tex纱造成针织布面阴影的主要原因是:
(1)-20%~-30%左右的长、短细节较多。
(2)重量CV%值有时偏大,重量极差大。
(3)重量偏差按0~+1.5%之间控制,但有6天呈负偏差,导致日与日之间成纱重量极差偏大。
四、现场调查与改进措施
4.1 现场调查
4.1.1 纺纱工艺流程与设备
FA002抓棉机→FA102单轴流开棉机→FA022多仓(6仓)混棉机→FA106刺辊开棉机→A092双棉箱给棉机(带振动棉箱)×2→FA141单打手成卷机×2→A186F梳棉机→FA311预并条机→JWF1381条并卷联合机→JWF1271精梳机→FA311并条机(二道)→JWF1415粗纱机→FA506细纱机→21C自动络筒机(配Uster Quant3电清)。
4.1.2 日常质量控制与存在的问题
4.1.2.1 配棉基本符合质量控制要求
配棉成份:6个队,全部为新疆兵团棉,229锯齿棉4个队,329锯齿棉2个队,混合棉加权平均值:品级2.3,长度28.7mm,短绒率13.6%,马克隆值4.8,含杂率1.8%,回潮率7.8%。掺回花5%。混合棉性能差异和接批前后配棉性能差异均按第三版《棉纺手册》配棉接批标准控制,其中马克隆值控制为≤0.5。
4.1.2.2 部分半成品质量检测项目周期不合理
梳棉落棉率一月做一次;生条重量三天做一次;精梳落棉率一月做一次;粗纱重量一周做一次,粗纱伸长率未做。不利于控制质量和质量波动。
4.1.2.3 部分半成品质量指标不好
生条重量不匀率全月平均为4.6%,个别日有4.7%-5.3%的。总体偏高。
精梳机重量内不匀率高达2.8%,重量外不匀率为2.1%。落棉台差最大为3.9个百分点。
粗纱重量不匀率全月平均为1.1%,个别日有1.3%-1.5%的。总体偏高。
粗纱重量锭差较大,设计定量为5.6克/10米,实际为4.3-6.1克/10米。
4.1.2.4 现场质量检查发现的问题
棉卷不匀率均控制在1.0%以下,轮班坚持每班对每台成卷机生产的棉卷各抽查10只,重量合格率达100%。但未实行棉卷“横放直取”的管理方式供应梳棉生产。精梳未实行轻重条搭配供应头并。头、末并均为6根并合。
粗纱换条虽实行了“四段式无疵化操作”,但机后断头仍然采用包条操作法接头,抽查包条质量合格率为67.8%。经验证:大多数机后包条不良都会造成长细节疵点。
粗纱牵伸部分的“四开档”做得不太好,很多上、下销头端位置不并齐。经验证是造成重量锭差较大的原因之一。
细纱:仍执行换粗纱分丝包卷操作,抽查质量合格率为53.6%。经验证:大多数换粗纱分丝包卷操作不良造成细纱长细节。粗纱捻系数103,与后区罗拉隔距和后区牵伸倍数配合不是很好,粗纱弱环经高倍牵伸后易产生细节纱疵。钢丝圈15天更换一次,有些钢丝圈已磨出缺口却仍在继续纺纱,造成纱线被刮毛而产生细纱短细节。个别粗纱吊锭不灵活,使粗纱退绕张力不一致,增加粗纱退绕时的意外牵伸和伸长而产生细纱长、短细节。
自络电清参数虽然对长、短细节设置不严(长细节为-30%、16cm;短细节为-30%、2cm),但长、短细节切疵数仍然很高,全月10万米平均分别为21个和36个。
4.2 改进措施
4.2.1 调整部分半成品质量检测项目周期
梳棉落棉每周每台做一次;生条重量每台每天做一次;精梳落棉每周每台做一次;粗纱重量每班每台做一次,粗纱伸长率半月每台做一次。并对每次试验发现的超标机台予以及时整改,达标后才能开车。
4.2.2 整改现场质量检查发现的问题
(1)实行棉卷“横放直取”的管理方式供应梳棉生产。具体方法是:假如一箱花可以生产200个棉卷,清花挡车工下卷时按行“横放”,每行放20个,一箱花生产完后共排成10行20列。梳棉推卷工按列“直取”,一次取10个,这样每次推到梳棉的棉卷均包含有棉箱上、中、下的原料成分,不仅可以加强混合的均匀性,而且可以改善生条重量不匀率。
(2)校正每台精梳机各眼顶梳和后分离皮辊间的隔距(0.75mm),托棉板前沿至钳板的距离(25mm),毛刷与三角气流板隔距(1.5mm)。同时做好除尘管道、落棉板及各处气流通道的清洁工作,保证气流通畅。
(3)精梳实行轻重条搭配供应头并,头、末并由6根并合改为7根并合。
具体方法是:将精梳机条桶编号,与5台精梳机分别对号入座,然后将其固定在头并机后的5个位置,还有2桶则灵活安排但不能同时为1个相同的桶号。这样排桶有利于降低重量不匀率。
头、末并并合数由6根改为7根,可以有效降低重量不匀率,同时又能兼顾棉结增长率的控制。
(4)粗纱实行机后断头撘接,机前打断重新接头的操作法。从而保证了操作质量,有效消除了粗纱机后包条不良造成的细纱长细节,同时也减少了细纱长粗节产生的概率。
(5)结合粗纱揩车使用专用工具对牵伸系统进行调整,准确设定皮辊位置,保证“四开档”一致。同时使上下钳口头端位置并齐。从而大大减小了重量锭差。
(6)粗纱捻系数增加到110,细纱采用“较小的后区牵伸(1.16倍)、较大的后区罗拉隔距(33mm)配以较大的粗纱捻系数”,以防止须条局部分裂,减少粗纱弱环经高倍牵伸后产生长细节的可能性。因为上下胶圈能对纱条产生有效控制,使纱条在胶圈中不会发生翻动,捻回重分布现象可减少。而喂入前区的粗纱还有余捻,在牵伸力的作用下产生向心压力,使纤维之间紧密接触,增加了纱条中部的磨擦力界,从而能够更有效地控制纤维运动,并可解决胶圈内凹问题,有效减少长、短细节。
(7)细纱换粗纱实行重新穿头操作法,不仅减少了长细节的产生的概率,同时也减少了长粗节产生的概率。
钢丝圈更换周期缩短为10天,消除了钢丝圈磨损刮毛纱线的现象,从而减少了细纱短细节。
结合细纱揩车,对粗纱吊锭逐只进行检查和调试,消除不灵活现象,使粗纱退绕张力基本一致;同时对细纱上、下销钳口头端全部做平齐,从而减小了细纱条干锭差,改善了条干,减少了粗、细节。
减小浮游区长度:将前区中心距由43减小至42毫米(自改前罗拉支承座),使纤维变速点更接进前罗拉,条干CV%下降0.5,千米细节减少。
开展扫坏锭工作,利用乌斯特电清和自动络筒机电脑联合排查条干CV、重量CV超过标准的纱(事前对细纱管纱编号),然后追踪至细纱机台逐一解决。
五、改进效果
该企业经过一个多月的实施整改措施,半成品质量明显改善;细纱重量CV降低;自络10万米长细节、短细节切疵数显著减少。具体数据如下:
(1)精梳机重量内不匀率降至2%;精梳机的落棉台差减至1.8个百分点以内,重量外不匀率降低并稳定,全月平均为1.4%,比先前降低0.7个百分点。全月最高日为2.1%。
(2)粗纱重量不匀率降低并稳定,全月平均为0.8%,比先前降低0.4个百分点。全月最高日为1.3%。
(3)粗纱重量锭差减小至5.2-6.1克/10米并稳定,比先前的范围缩小0.9克。
(4)细纱条干CV改善并稳定,全月在11.3%-12.6%之间,比先前平均降低0.3个百分点。-50%千米细节平均由6个降低至1个。
(5)重量CV值降低并稳定,全月平均为1.5%,比先前降低0.3个百分点。最高日为2.0%。
(6)重量偏差全月均控制在0~+1.5%之间,无负偏差日,成纱重量极差显著减小。
(7)自络10万米切长细节、短细节数全月平均分别为2个和7个,比先前降低19个和29个。
六、巩固措施
该企业将以上措施全部形成规章制度,并严格执行,与工资考核挂钩,并优化电清工艺参数和曲线,将电清参数加严(长细节为-25%、8cm;短细节为-28%、1.8cm),质量一直保持了改进后的水平。
七、改进后的布面效果
该企业将改进后的纱线再送样给同一高端客户做成针织布,结果阴影得到了很好的改善,客户非常满意。
八、结语
(1)针织布面阴影的纱线质量缺陷改善难度较大,须从加强原料、工艺、设备、操作、温湿度等基础管理入手,重点控制好配棉和配棉接批及混合均匀度,降低成纱条干、重量、捻度变异系数和重量偏差,减小成纱重量极差,并减少-20%至-30%左右的成纱长、短细节,才能达到目的。
(2)在日常质量控制中,以成纱质量指标作为参考标准,并与实物质量相结合才能取得更好的控制效果。因为检测的成品纱数量是有限的,而且时间大都在白天。有自动络筒机并配乌斯特或洛菲新型电清的厂家,可利用其统计功能和散点图来分析纱线的实物质量,减少影响针织布面阴影的纱疵。自动筒机没有配备乌斯特或洛菲新型电清的厂家,每天要用乌斯特条干仪检测细纱-40%的细节,用十万米纱疵仪检测细纱纱疵特别是细节纱疵的情况,如有异常要及时采取措施解决。有条件的企业,可配置一台小圆机,通过打针织小样来验证纱线质量的好坏,并及时改进不足。
(3)虽然本文是以纯棉精梳纱布面阴影横档为例进行分析的,但其方法同样适用于其它品种,并可作为预防措施使用。
来源: 赵建伟 中国纱线网
编辑:中国纱线网,转载请注明出处
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