热河台油田已开发54年,是中国石油辽河油田兴隆台采油厂最早开发的区块。目前,区块整体进入开发中后期阶段,综合含水58.57%,可采储量采出程度19.66%,采油速度下降至1.71%。老油田稳产基础薄弱,自然递减居高不下,控降难度逐年增加。
面对危机,该厂采油作业一区积极应对,做好精细注水管理、精益油井管理、精准挖掘潜力等区块治理工作,激活老油田“抗衰因子”,实现热河台区块效益开发。
为地层补充“正能量”
热河台油田主要开发区块为热8块,经历天然能量开采后,1997年至2001年间,共对9口油井实施转注,实现整体注水开发。
由于区块注水开发年头长,大部分老井受井筒状况变差、注水能力下降等因素影响,部分油藏自然递减呈现加大趋势,综合含水仅50%,有22口注水井存在欠注情况。于是,该区加大注水井治理力度,通过精准实施措施、加强水质监测等方式,为地层补充“正能量”。
地质技术人员优选未注水或注水不完善井号、层位,进行转注和注采井网调整,重点分析已经注水开发但是注水不见效、欠注的井组,找出原因并逐井制定方案,有序开展层系归位、水井检管、化学解堵及增注井组等工作。
“我们对动用程度差的水井逐步展开调整工作,通过井段优化组合、分注升级等手段,提高水井纵向动用程度。”地质技术员吴清东介绍说。
技术人员针对各油井生产状况、注水见效情况进行动态跟踪,利用每周的油水井分析会,对注采关系及注水情况进行分析论证。通过实施转注、补层转注、补层合注、实施解堵、检管等措施,6年来,区块日注水量从923立方米增至1744立方米。
为确保水质检测及时准确,在化验室检测水质的基础上,为注水站配备了分光光度计。化验室及各注水站平均每天进行分级分段取水样72次,实现从来水到入井的全过程监测。热一注根据前端水质检测情况,找准过滤罐反洗周期,确定单次反洗时间、用量;通过后端注水管线扰动清洗,注水罐清罐等应对措施,进一步改善注水水质,进行管线扰动清洗,注水泵出口悬浮物降低至3.3毫克每升,地层喝上了“放心水”。
破解老井“长寿基因”
低产低效井多、生产成本高、创效能力差等生产矛盾,早已成为区块步入“老龄”标志。为扭转油气生产不利局面,该区在区块油井精细管理上下功夫,确保老区块油井“延年益寿”。
该区将油井ABC类管理进一步细化分级,将220口油井重新分类、分级承包。由技术员、员工、站长、支部、作业区级五级承包管理A类井,由班子成员带头承包“大头井”,机关及一线生产骨干认领“承包井”;B类油井由支部、班站、员工、技术员实行四级承包管理;C类油井由班站、员工、技术员实行三级承包管理。每月对承包情况进行考核。
“要让各级承包人员履行职责,及时发现问题,摸清实际情况,有效制定措施。”该区区长梁耀文认为。
口井有责。该区块热12-05井原为自喷井,由于压力衰减停喷,改抽油机生产后,日产油量不稳定,在10吨至30吨之间波动。经过1个月的现场跟踪,热一站员工李卫斌摸索出这样的规律:当油压控制在2兆帕时,该井就能稳定自喷生产。各级承包人员协同分析,改变了常规“启抽-抽喷-停喷-再启抽”的管理方法,而是在油压低于2.0兆帕即启动抽油机对油井进行加压,确保油井连续自喷,日均增油10吨。目前,该区块平均单井日产油量达2.8吨。
老井不仅要“活得长久”,更要“活出质量”。技术人员进行定期摸产、测试,对区块油井生产状况进行全面摸底,紧密跟踪调参井产量变化,深入分析油井示功图变化、液面与生产制度契合度,不断优化油井参数,让油井不仅出液平稳,还能节能降耗、提升泵效、减少管杆磨损降低检泵周期。今年来,区块实施调参52井次,单井平均减少用电量21千瓦时,累计节电1.2万千瓦时,泵效由32.08%提升至33.64%,检泵周期与同期对比延长27天。
“二三结合”提高采收率
对老区块来说,常规开发手段难以奏效时,就需要改变思维方式、运用新的技术手段,从而突破开发“瓶颈”。“二三结合”就是将二次开发与三次采油作为一个整体进行统筹规划,从而提高采收率,实现老区块效益稳产。
2013年11月,热8块迎来了“二三结合”的新阶段,首次对热5井组、热12-5井组实施了调驱试验,调驱井组日产油由12吨上升至22吨。近年来,逐渐补充新井完善井网后,日产油上升至45吨并保持稳定,综合含水由调驱前82.5%下降至60.3%,对比原方式累积增油4.86万吨。
今年5月,热8块热5井组、热9-5井组实施区块第二轮调驱,为做好基础支撑保障,该区从调驱井组的施工设计,到投运前的启动期安全检查,充分做好前期的准备论证工作,匹配设备运行。
为确保井组调驱的效果,几个月来,该区组织专人检查调驱质量,检测来水水质,定期组织管线扰动清洗;对投用调区井组注入药剂配比及注入量,注入压力全程监控,确保录取资料真实有效;持续跟踪受效井组调驱效果,每天加密做好受效区7口油井的量油、取样、测试等动态监测与管理工作。
调驱井组经过3个月的注入,油井热8-05井、热17-3-1井逐步见效,含水明显下降。截至目前,本轮次调驱热5井组、热9-5井组已累计注入量6294立方米,注入药剂量1.8万公斤,阶段增油242.7吨。
(才源)
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